摘要:介紹袋式除塵器的工作原理、特點(diǎn)、運行情況及應用效果,分析、總結回轉反吹袋式和氣箱脈沖袋式除塵器運行中存的在問(wèn)題,提出改進(jìn)措施。改進(jìn)后氣箱脈沖袋式除塵器因清灰所需氣源壓力低,_能夠滿(mǎn)足尿素包裝生產(chǎn)過(guò)程除塵需要,適合在大化肥裝置使用。
1、概述:
重慶建峰化工股份有限公司化肥分公司 (簡(jiǎn) 稱(chēng)建峰化工)擁有年產(chǎn) 52 萬(wàn)噸尿素(簡(jiǎn)稱(chēng)一化)和 年產(chǎn) 80 萬(wàn)噸尿素(簡(jiǎn)稱(chēng)二化)2 套大型化肥生產(chǎn)裝 置。 受地理位置的限制,2 套裝置的尿素散運棧橋 分別長(cháng)達 1000 余米,垂直落差 200 余米,散裝尿 素經(jīng)過(guò)長(cháng)途運輸和多個(gè)轉運站的落差,碎化較重, 粉塵增大,在包裝過(guò)程中的料倉下料時(shí),包裝大廳 彌漫著(zhù)大量尿素粉塵。尿素粉塵排入大氣,造成對 大氣環(huán)境的污染;粉塵彌漫生產(chǎn)現場(chǎng),對操作人員 健康產(chǎn)生危害;同時(shí),尿素產(chǎn)品中粉塵含量高容易 引起尿素板結,影響產(chǎn)品質(zhì)量。因此_采取有效 措施去除尿素產(chǎn)品中的粉塵。
建峰化工先后投資對十余套除塵裝置進(jìn)行技 術(shù)改造,使用過(guò)機械振動(dòng)袋式除塵器、回轉反吹袋 式除塵器和氣箱脈沖袋式除塵器等類(lèi)型的除塵 器,目前正常運行的有 9 套除塵裝置。三類(lèi)除塵器 在工作原理和使用性能等方面有較大差異, 機械 振動(dòng)袋式除塵器是 1991 年一化建廠(chǎng)時(shí)的配套設 備, 實(shí)際生產(chǎn)中運行狀況不佳, 檢修工作量大, 2008 年后已經(jīng)沒(méi)有此類(lèi)除塵裝置。 回轉反吹袋式 除塵器是 1999 年通過(guò)技術(shù)改造設在一化 C 轉運 站,使用至今,2005 年以后新增的除塵器選用的都 是氣箱脈沖袋式除塵器。
2、除塵器的工作原理:
2.1、回轉反吹袋式除塵器工作原理和特點(diǎn):
回轉反吹袋式除塵器主體由上、中、下箱體組成,上箱體設有高壓反吹風(fēng)機和回轉臂,回轉臂上 有 3 個(gè)噴吹孔, 每個(gè)噴吹孔通過(guò)懸臂回轉與每條 濾袋相對應,中箱體裝有帶支撐骨架的扁形濾袋, 下箱體為集塵倉。 一化 C 站采用回轉反吹袋式除 塵器,見(jiàn)圖 1。
圖 1 回轉反吹袋式除塵器
工作時(shí),含塵氣體從箱體下部進(jìn)入灰斗,由于 氣流面積突然擴大,流速降低,氣流中部分顆粒大 的粉塵在重力作用下,在集塵倉內沉降下來(lái),顆粒 小的粉塵通過(guò)濾袋表面的慣性碰撞、 篩濾等綜合 效應,使粉塵沉積在濾袋表面,凈化后的氣體進(jìn)入 上箱體(凈氣室),由排氣管經(jīng)引風(fēng)機排出。清灰 時(shí),反吹風(fēng)機產(chǎn)生的高壓空氣高速?lài)姵?,?jīng)喇叭形 噴出管進(jìn)入濾袋,使濾袋突然膨脹產(chǎn)生激振力,使積附在濾袋外表面的尿素粉塵立即被_下來(lái), 落入積塵倉,達到清灰目的。
2.2、氣箱式脈沖除塵器工作原理和特點(diǎn):
氣箱式脈沖袋式除塵器通常由上箱體 (凈氣 室)、中箱體、灰斗、框架(采用圓形袋),以及脈沖 噴吹裝置等部分組成。 除塵器本體分隔成若干個(gè) 箱區,每個(gè)箱區有一個(gè)氣缸帶動(dòng)的提升閥,一個(gè)或 多個(gè)電磁閥控制的噴吹閥,工作原理見(jiàn)圖 2。
圖 2 脈沖噴吹除塵器工作原理
除塵工作時(shí), 工作過(guò)程和原理同回轉反吹袋 式除塵器相同,清灰過(guò)程則_不同,當除塵器過(guò) 濾含塵氣體_時(shí)間后,清灰控制器發(fā)出信號,第 一個(gè)提升閥關(guān)閉切斷過(guò)濾氣流, 然后箱室脈沖閥 開(kāi)啟, 以大于 0.4 MPa 的壓縮空氣沖入凈氣室,清 除濾袋上的粉塵。清灰后,提升閥打開(kāi),這個(gè)箱室 重新進(jìn)行過(guò)濾工作, 其他箱室按照上述程序逐一 完成全部過(guò)濾、清灰工作。
3、兩類(lèi)除塵器性能比較:
3.1、清灰形式:
回轉反吹袋式除塵器清灰利用反吹風(fēng)機產(chǎn)生 的高壓氣流,通過(guò)懸臂回轉機構逐個(gè)吹入濾袋,反 吹氣流分布比較均勻, 振動(dòng)不劇烈, 對濾袋損傷小,清灰效果較差。
氣箱式脈沖袋式除塵器清灰利用壓縮空氣在 _短暫的時(shí)間內高速?lài)娙霝V袋, 同時(shí)誘導數倍于 噴射氣流的空氣,形成空氣波,使濾袋由袋口至底 部產(chǎn)生急劇的膨脹和沖擊振動(dòng), 造成很強的沖落 積塵的作用,清灰效果好。
3.2、連續運行:
回轉反吹袋式除塵器反吹清灰時(shí), 主風(fēng)機必 須停止運行,即無(wú)法進(jìn)行除塵過(guò)濾,除塵器過(guò)濾作 用不能連續。
氣箱式脈沖袋式除塵器噴吹清灰時(shí), 雖然被 清灰的濾袋不起過(guò)濾作用,但因采用箱室結構,各 室獨立工作, 清灰形式為整箱大脈沖閥循環(huán)噴射 清灰,噴吹時(shí)間很短,依次在線(xiàn)清灰,除塵器過(guò)濾 作用能夠連續。
3.3、檢修維護:
回轉反吹袋式除塵器使用扁袋濾袋, 雖然單 位容積過(guò)濾面積大,濾袋數量較少,但是安裝濾袋 時(shí), 每條濾袋與花板之間都需要密封膠條進(jìn)行密封,還需要銷(xiāo)子固定,且每條濾袋下部用錐體固定在中箱體底部固定架上,上箱體頂部用直徑 3m 大 蓋密封,更換濾袋_動(dòng)用吊車(chē),檢修、換袋復雜, 檢修維護工作量大。
氣箱式脈沖除塵器使用圓形濾袋, 固袋方式 是嚴格控制花板的袋孔以及濾袋袋口的加工尺 寸, 依靠濾袋口彈性元件使濾袋袋口外側的凹槽 嵌入花板袋孔內,二者公差配合,密封性好,濾袋 裝拆方便、省力,上箱體設計成上揭蓋形式,打開(kāi) 頂蓋, 直接抽出濾袋及框架即可,1 個(gè)人能獨立換 袋,檢修、維護管理方便,但是濾袋數量較多。
3.4、使用效果:
回轉反吹袋式和氣箱式脈沖袋式除塵器的使用效果比較見(jiàn)表 1。
表 1 兩類(lèi)除塵器部分數據比較
設備安裝地點(diǎn) 二化 4# 轉運站 二化包裝 7 樓 一化 E 轉運站 一化 C 轉運站
除塵器類(lèi)型 氣箱脈沖除塵 氣箱脈沖除塵 氣箱脈沖除塵 回轉反吹除塵
過(guò)濾面積 /m2 840 450 420 224
處理風(fēng)量 / (m3·h-1) 68500 42000 42000 52740
濾袋數量 / 條 840 450 420 144
濾袋規格 /mm 準130×2500 準130×2500 準130×2500 準250×3000
吸塵口數量 / 個(gè) 12 6 6 6
2012 年年均除塵率,‰ 1.27 1.01 0.94 0.66
2013 年年均除塵率,‰ 1.43 0.84 0.93 0.7
4、除塵器運行中的問(wèn)題及改進(jìn):
4.1、回轉噴吹袋式除塵器:
4.1.1、風(fēng)閥故障及改進(jìn) :
C 站除塵機主風(fēng)閥 1、熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)閥 2 和風(fēng)閥 3,原設計是電動(dòng)翻板閥和電動(dòng)蝶閥,采用電動(dòng)推 桿為執行元件,風(fēng)閥開(kāi)和關(guān)是否到位,采用限位開(kāi) 關(guān)控制。 由于除塵風(fēng)管粉塵結晶卡澀閥板或限位 開(kāi)關(guān)動(dòng)作不到位,經(jīng)常出現過(guò)載保護,甚至多次燒 壞電機,嚴重影響除塵裝置正常運行。
2016年一化裝置大修期間,通過(guò)技術(shù)改造,將 風(fēng)閥 1、風(fēng)閥 2、風(fēng)閥 3 更換為氣動(dòng)翻板閥和氣動(dòng) 蝶閥。在其后近 10a 的運行中,風(fēng)閥幾乎未再出現 異常,穩定性好,提高了除塵效率。
4.1.2、濾袋間粉塵粘接、架橋:
陰雨天氣時(shí), 潮濕空氣從各個(gè)吸塵口進(jìn)入除 塵室,因尿素粉塵_易潮解粘附在濾袋上,原設計 為_(kāi)過(guò)濾面積, 濾袋間間隙較小, 雖然每天 8h 干燥保溫,濾袋間粉塵粘接、架橋仍不斷加重,必 須定期人工清理濾袋,才能恢復正常除塵作用,既 影響生產(chǎn),又損害職工健康。
圖 3 改進(jìn)前堵塞的濾袋
圖 4 改進(jìn)后的濾袋運行狀態(tài)
通過(guò)分析和試驗,從兩方面進(jìn)行了改進(jìn)。首先 優(yōu)化操作程序,C 站除塵自動(dòng)程序是 93 min 一個(gè) 循環(huán)周期, 開(kāi)機時(shí)自動(dòng)清灰 3min 后進(jìn)入除塵程 序,但反吹氣流振動(dòng)不劇烈,短時(shí)間清灰量不多。 后規定開(kāi)機時(shí)手動(dòng)反吹清灰 15min,將加熱后的粉 塵盡可能多的反吹下來(lái);其次,通過(guò)近幾年摸索, 逐步減少濾袋數量,增大濾袋間隙,降低濾袋間架 橋的幾率, 目前減少濾袋數量合計 20%。 通過(guò)改 進(jìn),基本解決濾袋粘接、架橋現象,同時(shí)沒(méi)有影響除塵效果。效果對比見(jiàn)圖 3、圖 4。
4.2、氣箱式脈沖式除塵器:
4.2.1、除塵管道堵塞:
由于地理位置限制, 建峰化工的除塵器裝置 部分吸塵口離除塵器距離較遠, 如 E 站_長(cháng)的除 塵管道長(cháng) 120 余米,同時(shí)還有多個(gè)彎道,_長(cháng)除塵 管道從散運尿素棧橋頂部連接吸塵口和除塵器, 生產(chǎn)廠(chǎng)家為除塵管道設計了保溫。
在檢修和維護 中發(fā)現, 過(guò)長(cháng)的除塵管道經(jīng)常堵塞, 減少了流通 面,影響除塵器正常運行,除塵管道清灰孔附近堵 塞比其他地方嚴重。
分析認為可能是清灰孔密封 不嚴密,少量雨水被引風(fēng)機負壓吸入清灰孔附近, 導致尿素粉塵潮解吸附,并逐漸增大堵塞管道。后 采取除塵管道清理干凈后, 在清灰孔四周先刷瀝 青漆, 再根據清灰孔大小用廢舊皮帶裁成合適的 密封墊壓上, _后將不銹鋼護罩固定好。 通過(guò)改 進(jìn),原來(lái)經(jīng)常堵塞的管道在一個(gè)大修周期內,能夠 _吸塵口正常除塵, 而且, 不再需要對管道保 溫。
彎管位置堵塞的解決辦法, 一方面從操作上 規定,散運工段供料結束(皮帶上無(wú)尿素),除塵器 保持除塵工況 5min 再停運,防止突然停運導致尿 素粉塵在彎道處沉積;一方面在距離彎道 1.5m 處 開(kāi)手孔,每月檢查一次,發(fā)現積灰及時(shí)清理。通過(guò) 加強管理,基本解決彎道堵塞。 目前在用的氣箱式脈沖式除塵器中, 主要來(lái) 自?xún)蓚€(gè)_生產(chǎn)廠(chǎng)家, 一個(gè)用于除塵管道設計有 風(fēng)閥調節風(fēng)量,控制吸塵口負壓,其 4 套除塵器安 裝在包裝樓; 另一個(gè)根據吸塵口距除塵器距離設 計所需風(fēng)量,不要調節風(fēng)閥,其 4 套除塵器安裝在 散運工段。
實(shí)際運行中,調節風(fēng)閥基本保持全開(kāi), 風(fēng)閥處容易堵塞,包裝樓內除塵管道眾多,管網(wǎng)復 雜,一些位置容易堵塞,目前采用的是定期人工清 理方式,防止堵塞。
4.2.2、積塵箱清灰困難:
一化散運工段 2 套除塵器安裝較早, 下箱體 為錐形。氣箱式脈沖除塵器是在線(xiàn)運行清灰,濾袋 粉塵因脈沖噴吹脫離濾袋落入集塵倉后, 又會(huì )被 引風(fēng)機抽起,而且,因負壓作用,操作員打開(kāi)集塵 箱困難。通過(guò)改造,在集塵箱進(jìn)口增加一道手控氣 動(dòng)插板閥,解決了清灰困難問(wèn)題。 尿素粉塵容易潮解,雖然有倉壁振打電機,粉 塵不容易落入集塵倉,但經(jīng)常需要人工敲擊,導致倉壁變形,形成惡性循環(huán)。在二化新增除塵器時(shí), 提出改錐形下箱體與中箱體一體, 濾袋底部距地 面高不小于 2m, 能進(jìn)入集塵倉收集尿素粉塵。二 化散運工段 2 套和包裝樓 4 套除塵器采用矩形箱 體,可進(jìn)倉回收尿素粉塵;同時(shí),成品車(chē)間在工藝 管理上進(jìn)行優(yōu)化, 這種形式的除塵器濾袋運行中 基本沒(méi)有濾袋間粉塵粘接、架橋現象。
5、結束語(yǔ):
袋式除塵器使用覆膜針刺氈濾袋起過(guò)濾作用 來(lái)進(jìn)行除塵,具有除塵效率高、處理風(fēng)量范圍大、自控系統功能_、 能夠滿(mǎn)足化工生產(chǎn)連續除塵 的工藝要求。由于尿素粉塵_易潮解,袋式除塵器 在大化肥裝置使用中,有效防止濾袋間粉塵粘接、 架橋,以及除塵管道堵塞,是決定
袋式除塵器整個(gè) 系統成敗的關(guān)鍵。因此,反吹風(fēng)等弱力清灰的除塵 器不適宜采用, 以強力清灰為特征的箱式脈沖袋 式除塵器因清灰所需氣源壓力低,工作可靠,維修 工作量小等優(yōu)點(diǎn),適合在大化肥裝置使用。